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減速機網 自動換刀裝置故障維修13例 減速機網
來源:減速機信息網    時間:2007-7-20 15:31:49  責任編輯:李宏偉  
故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統(tǒng),型號為XHAD765的數控機床,換刀過程中,機械手未將主軸刀具拔出,隨后顯示2873“交換臂拔出檢測器異常”報警,同時主軸負載逐漸增加,到80%時被迫關機。
分析及處理過程:按下急停鈕,給CNC上電,在自動運行方式下輸入“CHGCOND”,隨后顯示方式畫面,將光標移到測試方式,按F1方式設定,斷電后再上電,按軟鍵PLC測試→擴展→找到調試畫面,找到610參數將其改為0,按參數設定鍵,將任選參數16Bit7改為1,翻頁將任選參數56BIT7改為1。切換到手動方式,同時按下ATC、互鎖解除兩鍵點亮ATC燈,按擴展→PLC運行。這時機床應能起動,翻到M06調整畫面,查看換刀調整畫面將EACH OPERATION POSSIBLE改為1,再先后將SPINDLE TOOL UNCLAMP  (主軸松刀)、ARMFRONTMOVE(手臂向前)菜單COM位設為1,按單步退執(zhí)行,如果刀具非機械卡死,則用小橡皮榔頭輕輕敲擊刀柄,刀柄應從主軸拔出,然后如上所述設置執(zhí)行RIGHT FINGER UNCLAMP(右手指松)、LEFT FINGER UNCLAMP(左手指松),將手臂上刀柄取下,然后將手臂各動作調整到準備狀態(tài),再將EACH OPERATION POSSIBLE改為0退出,按參數設定將任選參數16Bit7改為1,任選參數56Bit7改為0,同時按ATC、互鎖解除兩鍵將ATC燈熄滅。這時就可按常規(guī)檢查刀具未拔出是油壓低還是刀柄拉釘、或是刀柄、松刀液壓缸引起。本例中經查發(fā)現油壓偏低,將液壓泵壓力略調高0.2MPa后故障排除。調試正常后再將610號參數恢復到原來狀態(tài),找到方式轉換畫面,將方式設定為通常狀況,斷電開機后系統(tǒng)正常起動。 例463.刀具設置錯誤報警的故障維修 故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統(tǒng),型號為XHAD765的數控機床,換班后,操作工設置刀具表時,顯示“2714刀具數據設定出錯”報警。
分析及處理過程:查看刀具刀位表,所要設3號刀位表中確實沒有,設入即報警,估計該號刀可能在主軸上,而主軸卻是其他刀具。再查看刀具表其他頁面,發(fā)現3號刀數據前有一紅星號,證實3號刀確實應在主軸上。手動將3號刀換上主軸,MDI方式下執(zhí)行M61、M63指令將主軸上刀具還回刀庫后,再打開刀具刀位表,3號刀已顯示在當前刀位,證實判斷。經詢問,交班前,前一班的操作工在手動換刀方式下用其他刀臨時將3號刀換下,交班后又未交待,故造成人為故障。 例464.換刀錯誤的故障維修   故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統(tǒng),型號為XHAD765的數控機床,換刀中1號大刀未插回大刀刀位,大刀刀位插著其他刀,實際刀號刀位與機床控制系統(tǒng)中刀號刀位不符,即換刀錯誤,機床無報警,幸虧操作工細心,及時發(fā)現停機。
分析及處理過程:換刀錯誤是一種危險的故障,由于無報警,機床將繼續(xù)工作,直到發(fā)生設備事故報警。由于換刀與眾多位置開關和PLC控制程序及CNC處理過程有關,應重點檢查這幾部分。手工將實際刀具刀位調整到與控制系統(tǒng)中的一致,再執(zhí)行換刀,發(fā)現除換1號刀外,其他換刀過程均正常。手動方式下,打開刀庫側門,按刀庫上行或下行鍵,旋轉刀庫刀鏈,觀察刀位表中當前刀位變化,發(fā)現在1號與30號刀位過渡時,刀位顯示與實際刀位相差一個刀位,原來是刀庫在過零點時出現刀位錯誤。關機后檢查零點開關插頭、刀庫旋轉計數開關插頭與FUB-P4M4相關插頭,發(fā)現進油。將插頭清理后再重新插好,過20min再開機,換到手動方式,打開刀庫門。手動上行、下行移動刀庫,觀察刀庫在過零點時刀位顯示正常,再切換到MDI方式,輸入T1M6執(zhí)行換刀,再輸入T30 M6執(zhí)行換刀。經查實際刀位刀號與刀位刀具表中一致,進行正常加工,未出現錯誤。</P
多次維修證明,各位置開關均采用插頭聯接是該機床電氣一大缺陷,容易接觸不良引起故障。由于刀庫零點開關與刀庫旋轉計數開關共用一個插頭供電,當插頭接觸不良而刀庫又過零點時,易引起刀庫旋轉計數開關閃爍,導致錯誤計數。 例465.刀庫報警的故障維修 故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統(tǒng),型號為XHAD765的數控機床,出現“2722、刀庫刀套號0”報警。
分析及處理過程:該報警的含義為“刀庫刀套號的數據不定”。切換到手動運行方式,打開刀庫門,按上行或下行鍵,讓刀庫過一次零點,故障未能排除;打開PLC數據查各開關狀態(tài),發(fā)現IMGRCT信號有閃爍,懷疑接觸不良,關機將刀庫內各傳感器插頭拔出,發(fā)現進油。清除油污再插好,開機后故障排除。
例466~例467.刀庫門報警的故障維修 例466.故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統(tǒng),型號為XHAD765的數控機床,換刀過程中出現2834“刀庫關門檢測器異!眻缶,刀庫門未關上,隨后出現1728“刀庫防護門電動機斷路器”報警。
分析及處理過程:出現“2834,刀庫關門檢測器異!眻缶蛴校旱稁扉T未關上,超時報警,傳感器SQ8不良或線路不良。根據故障現象,估計本例中刀庫門未關上應該是刀庫門關上動作超時報警。據操作工介紹,刀庫門近期動作遲緩、停頓,似乎很費力,而1728報警說明刀庫電動機過載,刀庫門卡滯。關機后將刀庫門驅動電動機傳動帶拆下,用手推拉刀庫,確是有卡滯,仔細檢查,發(fā)現刀庫門滾珠導軌由于無防護,導軌槽中有細小切屑:用油沖洗,直到用手推拉靈活自由后,將刀庫門關上,裝上傳動帶。打開電柜,將熱繼電器FRM6復位,開機,將參數P16bit7設定為1,將P56bit7設定為1;再切換到手動運行方式,按“ATC+互鎖解除”,ATC燈亮,按擴展→PLC測試進入M06調整方面,設EACH OPERATION POSSIBLE為1,設MAGAZINE DOOROPEN為1,按單步退,打開刀庫門,再設MAGAZINEDOOR CLOSE為1,按單步退,如此多次,刀庫門開關正常;再將M06調整畫面恢復到準備狀態(tài),按“ATC+互鎖解除”,關閉ATC燈,設定參數P16 Bit7為1,P56 Bit7為0,切換到MDI方式,用T#、M06指令換刀正常。 例467.故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統(tǒng),型號為XHAD765的數控機床,故障現象同上例。
分析及處理過程:關機后,拆下刀庫門電動機傳動帶,用手推拉刀庫門很輕松,無卡滯現象,負載很小,也不應是傳動帶松動的問題(傳動帶松動不會引起刀庫門電動機過載保護)。查電動機供電正常,于是懷疑電動機本身的問題;送電開機按上例進入M06調整方面,打開、關閉刀庫門,由于傳動帶未安裝,這時需人為用手模擬將刀庫門打開或關閉,同時觀察刀庫門電動機軸的轉動情況,發(fā)現電動機軸轉動有卡滯,證實電動機部分確有問題。斷電關機,將電動機拆下檢查,該電動機為普通微型三相異步電動機,在軸端加了一級電磁抱剎,結構原理類似交流伺服電動機上的電磁剎車。在電動機要運轉時,電磁線圈級通電吸合鐵心,松開剎車,電動機帶動刀庫門運轉;動作結束,電磁線圈斷電,彈簧將剎車抱緊。如果該電磁剎車不良,則也會導致電動機過載。將電磁剎車拆下檢查,機械正常,用手擰電動機軸正常,用表測電動機繞組,無不平衡及碰殼短路現象:將電磁抱剎接上96V直流電源,觀察銜鐵未吸合到位,正常情況,通電后鐵心應清脆地吸合;鐵心未吸合到位,剎車不能完全解除,導致電動機過載;因為電壓正常,而電磁力不足,說明電磁線圈有點問題。由于配件一時不易購到,臨時將剎車彈簧加載螺釘調松,到鐵心能清脆吸合即可;再安裝回電動機,接通96V直流電,用手擰輸出軸,手感輕松靈活。將該電動機裝回機床,裝上傳動帶,按上例,再調整刀庫門,正常,恢復狀態(tài),退出后到MDI方式下,換刀正常。 例468.刀庫不停轉的故障維修 故障現象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數控機床,刀庫在換刀過程中不停轉動。
分析及處理過程:拿螺釘旋具將刀庫伸縮電磁閥手動鈕擰到刀庫伸出位置,保證刀庫一直處于伸出狀態(tài),復位,手動將刀庫當前刀取下,停機斷電,用扳手擰刀庫齒輪箱方頭軸,讓空刀爪轉到主軸位置,對正后再用螺釘旋具將電磁閥手動鈕關掉,讓刀庫回位。再查刀庫回零開關和刀庫電動機電纜正常,重新開機回零正常,MDI方式下換刀正常。懷疑系干擾所致,將接地線處理后,故障再未出現過。 例469.刀庫位置偏移的故障維修 故障現象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數控機床,在換刀過程中,主軸上移至刀爪時,刀庫刀爪有錯動,拔插刀時,有明顯聲響,似乎卡滯:  
分析及處理過程:主軸上移至刀爪時,刀庫刀爪有錯動,說明刀庫零點可能偏移,或是由于刀庫傳動存在間隙,或者刀庫上刀具重量不平衡而偏向一邊。因為插拔刀別勁,估計是刀庫零點偏移;將刀庫刀具全部卸下將主軸手搖至Y軸第二參考點附近,用塞尺測刀庫刀爪與主軸傳動鍵之間間隙,證實偏移;用手推拉刀庫,也不能利用間隙使其回正;調整參數7508直至刀庫刀爪與主軸傳動鍵之間間隙基本相等。開機后執(zhí)行換刀正常。 例470.刀庫轉動中突然停電的故障維修 故障現象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數控機床,換刀過程中刀庫旋轉時突遇停電,刀庫停在隨機位置。
分析及處理過程:刀庫停在隨機位置,會影響開機刀庫回零。故障發(fā)生后盡快用螺釘旋具打開刀庫伸縮電磁閥手動鈕讓刀庫伸出,用扳手擰刀庫齒輪箱方頭軸,將刀庫轉到與主軸正對,同時手動取下當前刀爪上的刀具,再將刀庫電磁閥手動鈕關掉,讓刀庫退回。經以上處理,來電后,正;亓憧苫謴驼。 例471.換刀過程有卡滯的故障維修 故障現象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數控機床,換刀過程中,刀時有卡滯,同時聲響大。
分析及處理過程:觀察刀庫無偏移錯動,故懷疑主軸定向有問題,主軸定向偏移會影響換刀。將磁性表吸在工作臺上,將百分表頭壓在主軸傳動鍵上平面,用手搖脈沖發(fā)生器,移動X軸,看兩鍵是否等高。通過調整參數6531,將兩鍵調平;再換刀,故障排除。 例472.換刀不能拔刀的故障維修 故障現象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數控機床,換刀時,手爪未將主軸中刀具拔出,報警。
分析及處理過程:手爪不能將主軸中刀具拔出的可能原因有:①刀庫不能伸出;②主軸松刀液壓缸未動作;③松刀機構卡死。復位,消除報警:如不能消除,則停電、再送電開機。用手搖脈沖發(fā)生器將主軸搖下,用手動換刀換主軸刀具,不能拔刀,故懷疑松刀液壓缸有問題。在主軸后部觀察,發(fā)現松刀時,松刀缸未動作,而氣液轉換缸油位指示無油,檢查發(fā)現其供油管脫落。,重新安裝好供油管,加油后,打開液壓缸放氣塞放氣兩次,松刀恢復正常。 例473.換刀卡住的故障維修 故障現象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數控機床,換刀過程快結束,主軸換刀后從換刀位置下移時,機床顯示1001“spindle alarm 408 servo alarm(serialerr)”報警。
分析及處理過程:現場觀察,主軸處于非定向狀態(tài),可以斷定換刀過程中,定向偏移,卡;而根據報警號分析,說明主軸試圖恢復到定向位置,但因卡住而報警關機。手動操作電磁閥分別將主軸刀具松開,刀庫伸出,手工將刀爪上的刀卸下,再手動將主軸夾緊,刀庫退回;開機,報警消除。為查找原因,檢查刀庫刀爪與主軸相對位置,發(fā)現刀庫刀爪偏左,主軸換刀后下移時刀爪右指刮擦刀柄,造成主軸順時針轉動偏離定向,而主軸默認定向為M19,恢復定向旋轉方向與偏離方向一致,更加大了這一偏離,因而偏離很多造成卡死;而主軸上移時,刀爪右指刮擦使刀柄逆轉,而M19定向為正轉正好將其消除,不存在這一問題。調整刀庫回零位置參數7508,使刀爪與主軸對齊后,故障消除。 例474.換刀時間過長報警的故障維修 故障現象:某配套KNDl00T系統(tǒng)的數控機床,在指定2號刀位時刀架旋轉直至產生05號報警后停止。
分析及處理過程:05號報警的含義為“換刀時間過長”。從刀架開始正轉,經過Ta時間后指定的刀架到達信號仍然沒有接收到,故產生報警。因此可適當延長Ta的值,但延長后仍然會產生報警。仔細多次觀察換刀過程發(fā)現有時2號刀位能找到,有時找不到,通過檢查發(fā)現換刀過程中刀架到位信號找不到,進一步檢查發(fā)現刀架與刀架控制模塊之間接觸不是太好。重新連接后,故障排除。

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