1 基本情況
天瑞集團汝州水泥公司擁有三臺(D3.8 X 13m水泥磨,2007年3月份,2“水泥磨主減速機高速軸
電機端軸承燒壞,高速軸軸承部位嚴(yán)重磨損,粘連物剝離后軸徑最深損傷達4mm,在不能及時得到配
件的情況下,為了盡快恢復(fù)生產(chǎn),我們采取堆焊修復(fù)的方法,取得了良好效果。
2 堆焊處理方案的可行性分析
減速機高速軸軸承燒毀以后,軸承內(nèi)圈與軸體嚴(yán)重粘連,剝離后位置4軸承部位直徑磨損最嚴(yán)重,達4mm,且以位置1點為基準(zhǔn)測量位置 2徑向跳動最大值為0.23mm,最小值為一0.35mm;位置3徑向跳動最大值為0.04mm,最小值為一0.02mm。根據(jù)測量結(jié)果,采用刷鍍等微量修補方法己不可行。我們分析:安裝軸承軸徑處軸徑、為(D200 mm,堆焊時只要采取適當(dāng)?shù)亩押腹に,軸的變形量不會太大;而且軸的兩端頂針孔完好,只要用適當(dāng)方法堆焊處理,并以正確的方法進行車削加工就能夠滿足使用。
3 處理方法及過程
首先對粘連物用黎子進行徹底剝離,用磨光機打磨;對齒輪軸進行預(yù)熱,具體方法是:把齒輪軸放入烘箱內(nèi)以每20分鐘升溫 10℃的速度進行升溫,升至230℃后保持3小時。然后用(D2.3焊絲對損傷軸徑進行對稱堆焊,堆焊完畢后用保溫巖棉進行包裹,降至室溫。車削時,卡盤夾住1“軸徑處,用頂針頂好聯(lián)軸器端軸端中心孔,然后進行車削至裝配尺寸。
高速軸裝配后,用紅丹粉涂抹齒輪工作面,空載慢轉(zhuǎn)低速試車,檢查調(diào)整齒面的嚙合情況,接觸
面達到95%以上后,開啟主電機進行空載試車,軸承振動情況達到要求;最后進行帶載試車,運行平穩(wěn)。投入正常生產(chǎn)。
4 使用效果
該減速機在運轉(zhuǎn)期間經(jīng)多次檢查、測量,沒出現(xiàn)異常情況。實踐證明:大型減速機的高速軸在出現(xiàn)軸承安裝軸徑深度磨損時,可以使用堆焊方法修復(fù)。